錳砂生物除鐵除錳水廠的工藝設計與運行效果早在20世紀80年代,中國市政工程東北設計研究院就在水處理試驗和實踐中發(fā)現(xiàn)了微生物對地下水中錳的去除作用,隨后在我國率先開展了生物除鐵除錳技術的研究工作,在“八五”科技攻關課題中提出并確立了生物固錳除錳技術,在“九五”科技攻關課題中,確定了生物除鐵除錳水廠成套技術,解決了生物除鐵除錳工藝的生產(chǎn)性問題。沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)供水廠就是在生物除鐵除錳技術指導下設計建造的我國第一座成規(guī)模的典型的地下水生物除鐵除錳水廠。該供水廠分兩期設計施工,一期工程于1999年7月開始設計、建造,至2001年5月完工并通水,2001年12月底濾池穩(wěn)定運行,濾池出水鐵為痕量,錳小于0.05 mg/L,出水水質(zhì)優(yōu)于國家生活飲用水標準(鐵0.3 mg/L,錳0.1 mg/L)。
1、錳砂除鐵除錳工藝設計:
1.1 技術路線確定:沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)供水廠原水為深井地下水,由于原水中含有鐵和錳,尤其是錳含量相當高,凈水的主要目標是除鐵除錳,所以凈化工藝采用生物除鐵除錳技術,主要體現(xiàn)在:跌水弱曝氣;在同一生物濾層中除鐵除錳;培養(yǎng)期、穩(wěn)定期的反沖洗機制。
1.2 工藝流程及主體構筑物設計參數(shù)和特點。
錳砂凈水工藝流程:
水廠占地7.8 hm2,分為三個功能區(qū):水處理區(qū)、鐵泥處理區(qū)和輔助生產(chǎn)區(qū)。全廠設計處理能力為12 萬m3/d,整個工程分兩期實施,每期6 萬m3/d。目前已建成一期水處理區(qū)和輔助生產(chǎn)區(qū),一期水處理區(qū)包括:跌水曝氣池2座,單池內(nèi)徑10.5 m;普通快濾池2列,每列6個單池;清水池2座;吸水井1 座;送水泵房1座;反沖洗系統(tǒng);加氯系統(tǒng)。
從中可以看出,跌水曝氣池和生物除鐵除錳濾池是整個供水廠水質(zhì)凈化的核心,其構筑物主要設計參數(shù)及特點如下。
(1)跌水曝氣池。跌水曝氣池是凈化系統(tǒng)的第一單元構筑物,曝氣方式采用跌水弱曝氣。之所以采用弱曝氣原因有三:一是生物除鐵除錳機制指出,在pH中性范圍內(nèi),Mn2+的氧化不是錳的氧化物的自催化作用,而是以Fe2+,Mn2+氧化細菌為主的生物氧化作用,研究證明有很大一部分鐵錳氧化細菌屬微好氧菌,過度的曝氣不僅造成能量浪費,還會抑制某些細菌的活性,產(chǎn)生負面影響;二是在生物除鐵除錳濾層中不要求散失CO2,因為水中CO2是微生物繁殖代謝的重要碳源;三是研究證明Fe2+對維系生物濾層中生物群系的平衡起到了至關重要的作用,強曝氣將使原水中大量的Fe2+在進入濾層前氧化成Fe3+,F(xiàn)e3+絮凝體易堵塞濾層和穿透濾層,影響出水水質(zhì),而Fe2+的減少又嚴重影響生物濾層的穩(wěn)定性。從以上三點可以看出生物除鐵除錳技術在曝氣方面與傳統(tǒng)的除鐵除錳工藝相比有很大不同,傳統(tǒng)的除鐵除錳工藝曝氣的主要目的是向水中溶解足夠數(shù)量的氧氣,并充分散除水中的CO2、提高pH,因此一般都要求較大的曝氣強度,而生物除鐵除錳機制要求弱曝氣。研究表明曝氣后水中溶解氧維持在3~5 mg/L即可滿足生物濾池運行要求。
跌水曝氣池具有結構簡單、造價低、能耗小、曝氣效果穩(wěn)定的優(yōu)點,特別適用于大中型水廠。曝氣池跌水高度在0.5 ~1 m的范圍內(nèi),曝氣后水中的溶解氧就能達到4~5 mg/L,可以滿足生物除鐵除錳濾層要求。該工藝曝氣池跌水高度為0.84 m,單寬流量為40.92 m3 /(h·m),有效水深0.6 m。
(2)生物除鐵除錳濾池。濾池分為獨立的兩列,每列設計水量為32 400 m3/d,每列共有6 個單元濾池。單池平面尺寸為7.5 m×6.2 m,池深3.7 m,設計濾速6 m/h,強制濾速6.5 m/h。濾料采用普通石英砂, 厚度1 m,粒徑0.5 ~1.2 mm。承托層采用卵石墊層,分四層,總厚度500 mm。濾池采用大阻力配水系統(tǒng),采用中央集水池配水。反沖洗采用單獨水洗。
傳統(tǒng)接觸氧化除鐵除錳理論要求先除鐵后除錳,即除鐵與除錳要分別在兩個濾池中完成,因此必須采用一級曝氣過濾除鐵、二級曝氣過濾除錳的工藝。而生物除鐵除錳技術認為地下水中鐵錳的性質(zhì)相近,可以在同一生物濾層中被去除,而且研究還證明,生物濾層對氨氮也有很好的去除效果。因此生物除鐵除錳工藝完全可以采用一級曝氣過濾的簡縮流程。
1.3 反沖洗機制
生物除鐵除錳濾池的反沖洗機制在生物濾池培養(yǎng)階段和穩(wěn)定運行階段是不同的。培養(yǎng)階段為利于微生物的生長繁殖,使生物濾層盡快成熟,反沖洗的原則是弱;而在穩(wěn)定運行階段,應適當加大反沖洗力度,以防止濾層板結。適宜的反沖洗是保證濾層經(jīng)濟有效運行的必要條件。該工藝正常運行時的反沖洗參數(shù)為反沖洗強度15 L/(s·m2),反沖洗歷時5 min,反沖洗周期72 h。
2 生物除鐵除錳濾池的運行效果:
2.1 原水水質(zhì):該供水廠原水為深井地下水,凈水的主要目標是除鐵除錳,原提供給設計單位的水質(zhì)參數(shù)是 Fe 3.2 mg/L,Mn 2 mg/L。但在調(diào)試運行前供水公司的化驗結果是Fe最高為0.3 mg/L,Mn 最高為4 mg/L。調(diào)試運行期間原水水質(zhì)的平均值為Fe 0.13 mg/L,Mn 2.296 mg/L。從上可以看出,沈陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的原水含鐵相當?shù)投i含量卻很高。而按正常規(guī)律含鐵錳地下水中鐵錳的比例一般是10∶1左右,所以沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的原水水質(zhì)是相當特殊的。這種特殊的低鐵高錳水不僅給除鐵除錳生物濾池的微生物培養(yǎng)帶來了很大困難,同時也是對生物除鐵除錳技術適用范圍的挑戰(zhàn)。
2.2 生物濾層的建立及運行效果:針對開發(fā)區(qū)原水水質(zhì)的特殊性,研究小組對所有運行的6個生產(chǎn)濾池進行了考察,最后決定從1號池入手進行培養(yǎng)試驗,待摸清培養(yǎng)運行規(guī)律后再對其它生產(chǎn)濾池進行調(diào)試。2001年9月15日,經(jīng)采集、培養(yǎng)、馴化的高濃度菌種液2400L接種入1號池,同時按照生物機制運行該濾池。濾池接種后第三天開始每24h取進水及濾池出水,分析測定其鐵、錳含量。至9月25日,1號池除錳能力開始出現(xiàn),錳氧化細菌增加并進入適應期。生物濾池進入適應期后真正的培養(yǎng)就開始了。利用1號池所得到的工程經(jīng)驗,我們接著對其余的5個濾池進行了大量的接種。接種成功后通過調(diào)整濾速、反沖洗強度、濾池工作周期等,對整個濾池的生物濾層進行原位培養(yǎng)。下面以1號池為例來說明生物濾池培養(yǎng)過程和運行效果。
1號池從培養(yǎng)到成熟及至穩(wěn)定運行過程中的進、出水鐵錳濃度變化及錳去除率。1號池9月15日接種完畢,9月25日整個生物濾層進入適應期,10月8日進入對數(shù)生長期,直至11月5日以后出水優(yōu)于國家標準,12月15日以后出水更加穩(wěn)定。由于成熟后穩(wěn)定運行階段濾池出水錳比較穩(wěn)定,且?guī)缀鯔z測不到,所以對濾池出水不定期取樣,此時除錳率高達99%以上。又由于整個培養(yǎng)過程中出水鐵幾乎檢測不到,生物除鐵除錳濾池成熟過程曲線從除鐵除錳生物濾池的培養(yǎng)及穩(wěn)定運行時期的出水水質(zhì)我們可以看出,生物濾層一旦成熟,濾池出水始終優(yōu)于國家標準。對于生物除鐵除錳技術來講,地下水中錳的去除已不再是個難題。同時沈陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)這種特殊的低鐵高錳水的處理成功,也拓寬了生物除鐵除錳技術的應用范圍,給生物除鐵除錳技術的發(fā)展和推廣應用帶來了更廣闊的前景。
3 生物除鐵除錳水廠運行特點:
3.1 運行管理中應注意的問題:生物除鐵除錳工藝的關鍵是除鐵除錳生物濾池,因此運行管理中主要應注意的問題是保證生物濾池的穩(wěn)定運行。對于生物除鐵除錳濾池,可控制的運行參數(shù)主要是濾速和反沖洗。首先為保證微生物穩(wěn)定適宜的生存環(huán)境,發(fā)揮濾池正常處理效率,應嚴禁突然加大濾速,如果需要,要考慮濾層的適應過程,每次濾速變化量不超過1 m/h。其次沈陽開發(fā)區(qū)原水水質(zhì)比較特殊,培養(yǎng)完成的生物濾池抗沖擊能力相對較差,在反沖洗時要相當注意,應嚴格按要求進行反沖洗。
3.2 技術經(jīng)濟優(yōu)勢:首先也是最重要的一點是生物除鐵除錳工藝鐵錳去除率高且穩(wěn)定;其次由于采用一級曝氣過濾的簡縮流程,與二級處理工藝相比,主體構筑物工程一次性投資可節(jié)省50%左右;再次由于采用弱曝氣方式及不投加任何藥劑,在年運行費用上可節(jié)省資金70%左右;最后與二級處理工藝相比,生物除鐵除錳工藝濾池工作周期長、反沖洗強度小、歷時短,不僅可以節(jié)水節(jié)能,還能增加產(chǎn)水量。
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